?。玻埃埃蹦辏吩?,26歲的唐建軍來到東風(fēng)商用車公司鑄造二廠,在原單位從事精密鑄造的他對(duì)砂型鑄造一知半解。退縮決不是他的性格,自從與鑄造結(jié)下了不解的“緣份”之后,他就將自己的心血與智慧付諸于工廠的改革發(fā)展、技術(shù)進(jìn)步。一開始,他被分配到二工藝組,他深入 生產(chǎn)一線,了解鑄造車間的生產(chǎn)流程,認(rèn)真向師傅學(xué)習(xí),提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)。他利用業(yè)余時(shí)間參加系統(tǒng)培訓(xùn),先后獲得了PRO/E、OFFICE、ISO9000系列質(zhì)量體系、企業(yè)培訓(xùn)師等證書。
?。玻埃埃材辏保苍?,唐建軍因工作需要調(diào)到一工藝組,主管一車間現(xiàn)場工藝以及神龍轎車件。2003年初,神龍后臂出現(xiàn)大的質(zhì)量波動(dòng),左右后臂料廢升高,主要表現(xiàn)為黑皮和夾渣,廢品率一度升到30%左右。唐建軍只身一人赴神龍工廠處理質(zhì)量問題。白天,他不顧現(xiàn)場環(huán)境差,認(rèn)真收集數(shù)據(jù),逐個(gè)鑄件翻看,尋找問題點(diǎn),詳細(xì)記錄工作筆記,任何細(xì)節(jié)都不放過;晚上回到宿舍,他就總結(jié)白天的工作,歸納現(xiàn)場出現(xiàn)的問題,在頭腦里梳理出第二天的工作思路。
通過細(xì)致觀察,他得出結(jié)論:廢品上升的直接原因是神龍公司用標(biāo)準(zhǔn)件調(diào)整隨卡所致,要求在工藝范圍內(nèi)調(diào)整卡具。一天下班前,他發(fā)現(xiàn)某鑄件左件三坐標(biāo)劃線結(jié)果還可以,右件有些問題,小軸孔內(nèi)(上型部位)有3個(gè)凹坑,很有規(guī)律,肯定是砂芯出了問題(多肉),唐建軍迅速將情況傳真告知鑄造二廠技術(shù)部?,F(xiàn)在解決問題的方法有兩條:把右件凹坑嚴(yán)重的工件挑出來;繼續(xù)要求工藝室調(diào)整卡具。
一個(gè)月的時(shí)間過去了,唐建軍憑著一股不服輸?shù)膭蓬^,針對(duì)工裝夾具調(diào)整后產(chǎn)生的異常,通過廢品數(shù)據(jù)分析、找規(guī)律,與神龍工廠工藝、技術(shù)人員一道調(diào)整現(xiàn)場的夾具,最終使料廢率恢復(fù)到正常水平,為工廠避免了巨大的經(jīng)濟(jì)損失。
唐建軍的穩(wěn)健、勤奮、敬業(yè)得到了部門領(lǐng)導(dǎo)與同事的好評(píng)。2004年10月,他被委以工藝組組長的重?fù)?dān)。
神龍后臂作為鑄造二廠拳頭產(chǎn)品的重要組成部份,也是該廠開拓市場的增長點(diǎn)。2004年,這一產(chǎn)品的廢品率一度居高不下。對(duì)此,唐建軍看在眼里,急在心上。經(jīng)過深思熟慮,他主動(dòng)將“降低神龍后臂廢品率”作為自己的攻關(guān)課題,并向領(lǐng)導(dǎo)立下了軍令狀:通過一年的努力,將廢品率下降9個(gè)百分點(diǎn)。
唐建軍通過深入現(xiàn)場收集數(shù)據(jù)、查閱資料、認(rèn)真分析后得出,主要問題是砂眼(占總廢品的37.12%)、磕碰傷(占總廢品的19.36%)、縮孔(占總廢品的10.73%)等。他針對(duì)車間生產(chǎn)實(shí)際,制定了階段性目標(biāo),每季降低廢品率3個(gè)百分點(diǎn)。
他通過反復(fù)驗(yàn)證,找出了導(dǎo)致廢品產(chǎn)生的原因。造成產(chǎn)品砂眼的主要原因有 :型砂水分低,型砂抗鐵水沖擊能力差,造成沖砂;造型過程中由于掉砂、擠箱、下芯擦砂等原因?qū)е碌男蜕吧⒙淙胄颓换驖驳?;澆注系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理造成澆道阻流沖砂;模型或型板光潔度差造成起型不良引起局部沖砂。
造成磕碰傷廢品的主要原因有:鑄型落砂過早,沒有完全冷卻的鑄件在震動(dòng)篩或鱗板上磕碰;一次清理過程中不正確的剪切、分離冒口的方式造成磕碰。
造成縮孔廢品的主要原因有:澆注系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理,冒口沒有起到補(bǔ)縮作用;澆注溫度控制不穩(wěn)定;熔煉過程中有害微量元素的干擾;球化合金加入量過多,鑄件殘留稀土,鎂元素超標(biāo)等。
問題點(diǎn)找到了,唐建軍如獲至寶,他制定了具體應(yīng)對(duì)措施,重新設(shè)計(jì)制造了
?。梗叮玻福梗担玻常保暗膹?fù)制模。經(jīng)過調(diào)試驗(yàn)證,于2005年元月取得了客戶的認(rèn)可,投入了批量生產(chǎn),復(fù)制模的表面粗糙度比老模具大大提高,改善了起型狀況,降低了砂眼廢品;復(fù)制模設(shè)計(jì)安裝了更加合理的防磕碰裝置,降低了一次清理前的磕碰傷,并且在作業(yè)指導(dǎo)書上規(guī)定了具體的一次清理方法,降低了一次清理過程中的磕碰傷;2005年4月對(duì)復(fù)制模的澆注系統(tǒng)進(jìn)行了局部的更改 ,大大降低了縮孔廢品率;對(duì)熔煉過程中容易造成縮孔的諸多因素進(jìn)行了嚴(yán)格的工藝規(guī)定,保障在過程控制中工藝的穩(wěn)定性。
汗水澆開科技花。該鑄件產(chǎn)品質(zhì)量自2005年4月份以后趨于穩(wěn)定,并有所降低,達(dá)到了廠部下達(dá)的質(zhì)量目標(biāo)。在進(jìn)行工藝改進(jìn)的同時(shí)也提高了工藝出品率2個(gè)百分點(diǎn),6~11月份節(jié)約鐵水120噸,節(jié)約成本約36萬元。該項(xiàng)目被評(píng)為2005年度鑄造二廠改善項(xiàng)目優(yōu)秀獎(jiǎng)。
在個(gè)人取得突出成績的同時(shí),唐建軍還善于激活團(tuán)隊(duì)的力量,帶領(lǐng)著大家共同進(jìn)步。
唐建軍所在的一工藝組有6位員工,平均年齡28.2歲。日常工作中,唐建軍處處以身作則、工作傾心盡力。在他的影響與帶動(dòng)下,年輕的技術(shù)人員迅速成長起來,先后有3名優(yōu)秀工藝員抽調(diào)到其他班組充當(dāng)骨干,并不斷推出技術(shù)成果。
?。玻埃埃纺?,唐建軍率一工藝組開展了以降廢、攻關(guān)為主的七大項(xiàng)改善活動(dòng)。針對(duì)現(xiàn)場存在的種種問題,他們潛心深入調(diào)查,對(duì)出現(xiàn)廢品的各種狀況逐一進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,查找原因。通過大量的技術(shù)資料翻閱,并借鑒他人的成功經(jīng)驗(yàn),終于從源頭上使相關(guān)質(zhì)量問題得到了有效根治。
去年盛夏,驕陽似火。為了弄清楚產(chǎn)生廢品的原因,唐建軍與同事們每天像陀螺一樣不停地圍著現(xiàn)場打轉(zhuǎn)。在分析廢品數(shù)據(jù)時(shí),有時(shí)需要統(tǒng)計(jì)幾百件廢品,而每個(gè)鑄件都重達(dá)5公斤以上。這樣,每一個(gè)鑄件拿在手里翻來覆去地觀察、記錄、分析,如此循環(huán)往復(fù)地精心工作,汗珠不停地從他們額頭上滲出,藍(lán)色的工作服一個(gè)個(gè)被汗?jié)n染成了“迷彩服”……
于是,在這樣一支能征善戰(zhàn)的團(tuán)隊(duì)面前, 東風(fēng)標(biāo)致206后臂改善項(xiàng)目始終穩(wěn)扎穩(wěn)打、步步為營地迅速推進(jìn)。白天,他們分析廢品原因,晚上,大家聚會(huì)討論,連夜設(shè)計(jì)出改進(jìn)方案,第二天一大早,又在現(xiàn)場跟蹤實(shí)施。那一段日子,唐建軍與伙伴們整日地調(diào)試、驗(yàn)證,不斷地進(jìn)行著數(shù)據(jù)跟蹤與動(dòng)態(tài)分析,加班延點(diǎn)已經(jīng)成了他們的家常便飯。唐建軍每當(dāng)“下班”回家時(shí),女兒正在睡夢(mèng)中囈語呢……
?。玻埃埃纺甑?,東風(fēng)標(biāo)致206左/右后臂縮孔廢品率終于降到1%以下,縮松廢品率降低到了5%以下。與此同時(shí),他們還先后順利完成了神龍T11/T21、N68、R33等項(xiàng)目的國產(chǎn)化任務(wù),實(shí)施品種改進(jìn)14個(gè),為工廠可持續(xù)發(fā)展尊定了良好基礎(chǔ)。
在2008年工廠生產(chǎn)經(jīng)營工作會(huì)上,唐建軍主持的改進(jìn)項(xiàng)目被廠部評(píng)為“特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”,經(jīng)濟(jì)效益超過100萬元;在提高工藝及品質(zhì)保證中,他們有效地提高了神龍左右橫梁座型板利用率(8件/型改為左12件/型、右16件/型)、提高神龍MA差殼型板利用率(6件/型改為8件/型),使改進(jìn)驗(yàn)審工作取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。目前,這幾個(gè)主要項(xiàng)目己形成了批量生產(chǎn)能力,預(yù)計(jì)每年可為工廠節(jié)約生產(chǎn)成本200多萬元。